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凝泵变频运行凝结水溶氧超标原因分析

发布时间:2020-04-18所属分类:建筑师职称论文浏览:1

摘 要: 摘要:火力发电厂汽水系统中,凝结水溶氧超标严重影响设备、管道可靠运行,通过对系统、设备结构的分析,找出凝结水溶氧超标的原因,提高汽水品质合格率。 关键词:凝结水溶氧;凝结水泵机械密封;变频运行;闭式水;汽水品质 1设备简介 华电新乡发电有限公司一期

  摘要:火力发电厂汽水系统中,凝结水溶氧超标严重影响设备、管道可靠运行,通过对系统、设备结构的分析,找出凝结水溶氧超标的原因,提高汽水品质合格率。

  关键词:凝结水溶氧;凝结水泵机械密封;变频运行;闭式水;汽水品质

凝泵变频运行凝结水溶氧超标原因分析

  1设备简介

  华电新乡发电有限公司一期工程装设2*660MW超临界机组,每台机组配备两台100%容量的沈阳水泵股份有限公司生产的立式﹑四级、筒袋式结构的10LDTNB-4PJX型凝结水泵,凝结水泵在正常运行中为变频运行,除氧器上水调门全开,根据机组负荷变化由变频器调整凝结水流量。凝结水泵轴封采用双密封面的机械密封,机械密封水共两路,一路采用闭式循环冷却水,另一路采用凝结水泵出口电动门后的凝结水,凝结水泵正常运转中采用凝结水密封,在凝结水泵启动时采用闭式冷却水密封,保证严密的轴向密封。凝结水泵轴承、机械密封冷却水采用闭式循环水冷却。凝汽器补水至凝汽器喉部进行真空除氧,以降低凝结水溶氧量,低加疏水逐级自流至凝汽器。

  2事件经过

  新乡公司两台机组投产后,在机组正常运行过程中,凝结水溶氧基本稳定在25μg/L左右。2014年9月2日#2机组B凝结水泵定期切换后发现#2机组凝结水溶氧升高至60μg/L左右。将凝结水泵切换至A凝结水泵运行后,对B凝结水泵机械密封涂抹密封脂后,凝结水溶氧略有降低,但随后凝结水溶氧持续缓慢升高。进行#2机组真空严密性试验,真空下降值在133Pa/min。对凝结水泵入口管道的法兰、滤网和测量压力表、变送器管线进行排查、涂抹密封脂;对凝汽器热水井水面以下的水位计法兰、等进行检查,涂抹密封脂,对凝汽器底部放水门进行水封;对轴加风机切换,调整轴加水位、调整轴封压力,调整真空泵运行方式;对各低压加热器危急疏水门和轴加疏水门法兰、门杆等处检查、涂抹密封脂;凝结水溶氧仍缓慢升高,等至9月17日升高至85μg/L左右,最高升至100μg/L以上。18日联系电科院检查发现B凝结水泵机械密封处漏空气,18日16:00对闭式水系统加联氨,17:00后对B凝结水泵再次涂抹密封脂,19:00后#2机组凝结水溶氧降至20μg/L以下。19日10:00闭式水停止加联氨后,凝结水溶氧逐渐升高至85μg/L左右。20日18:55机组负荷升至490MW,凝结水溶氧逐渐降至20μg/L以下,此时闭式水箱补水调门开度在20%左右;机组负荷降至330MW时,凝结水溶氧升又至85μg/L,此时闭式水箱补水调门开度在32%左右。21日10:15开启凝结水再循环门调整凝结水流量发现,凝结水流量在1400t/h以上或凝结水泵频率提高至40HZ以上时,闭式水箱补水调门开度降至20%左右,凝结水溶氧可稳定在20μg/L以下。

  3原因分析

  凝结水泵上密封出现磨损时,比较容易判断。一般情况下,当出现凝结水溶氧超标时,先对凝结水泵的机械密封位置涂抹密封脂,若凝结水溶氧降低,说明机械密封的上密封面出现磨损,磨损严重时机械密封处会有密封水流出。在对B凝结水泵的检查、处理时,可以看出B凝结水泵机械密封的上密封面存在泄漏,泄漏量约使凝结水溶氧升高20μg/L左右。

  而凝结水泵机械密封的下密封面出现问题时较少见,特别是对于变频运行的凝结水泵。凝结水泵机械密封冷却水由机械密封的一端分两路进入机械密封内的冷却函道,从另一端流出,冷却水在凝结水泵机械密封内通过机械密封的下密封与凝结水泵的凝结水隔离。当下密封面出现磨损或机械密封静环中的弹簧出现卡涩后,使机械密封的闭式循环冷却水与凝结水出现窜流。而闭式冷却水的闭式水箱通过呼吸孔与外面的大气相通,闭式循环冷却水系统没有加联氨进行除氧,长时间运行后,闭式循环冷却水变为氧气的饱和水。当变频凝结水泵在低负荷运行时,出口流量和出口压力降低,使闭式循环冷却水压力高于凝结水泵内的凝结水压力,闭式循环冷却水进入凝结水系统,由于闭式循环冷却水为含氧气的饱和水,使凝结水的含氧量升高,同时闭式水箱补水调门开度增大。在闭式循环冷却水中加入联氨后,闭式循环冷却水中的氧气与联氨发生化学反应,使闭式循环冷却水的氧消除,这是凝结水溶氧降低的主要原因。相反当机组负荷升高后,凝结水泵出口压力和出口流量升高,使闭式循环冷却水压力低于循环水泵内的凝结水压力,凝结水进入闭式循环冷却水,使凝结水溶氧量降低,同时闭式水箱补水调门关小。在2008年#2机组凝结水泵改变频前,因凝结水泵机械密封下密封面磨损造成闭式水箱水位持续升高,在闭式水箱补水调门全关的情况下,#2机组闭式水箱出现大量溢流。在当时情况下,只能稍开#1、#2机组闭式水回水联络门,使#2机组的闭式循环冷却水进入#1机组闭式水系统中,来减少#2机组闭式水箱的溢流量。

  4处理措施

  2014年10月15日#2机组调停备用期间对B凝结水泵机械密封检查,发现机械密封上密封面存在磨损,进行更换。检查闭式冷却水至A凝结水泵机械密封水手动截止门严密无内漏。对A凝结水泵机械密封检查,发现A凝结水泵机械密封下密封面间隙过大,对A凝结水泵机械密封进行更换。同时将凝结水至凝结水泵机械密封针型阀跟换手动截门,提高密封水通流量。10月25日#2机组启动后,凝结水溶氧降至20μg/L以下。

  5结语

  凝结水溶氧超标现象是电厂普遍存在的问题,同时由于液面以下的负压系统面积较大,查找凝结水溶氧超标的原因是比较困难问题。在凝结水泵改为变频运行以后,凝结水溶氧超标出现了新情况,对机械密封采用双密封面的凝结水泵来讲,在凝结水溶氧超标时,除了常规的检查和运行调整以外,还要检查凝结水溶氧的变化与闭式水箱补水调门开度的关系。以此来判断凝结水泵机械密封是否出现问题。

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